華北制藥河北華民藥業有限責任公司分裝頭孢類粉針劑的設備,是進口的國際先進的氣流分裝機,廠家說明書中要求達到的最佳狀態是:殘氧含量在4%左右。要想確保藥品在有效期內不變色,甚至延長有效期,只有將殘氧含量最大限度地降低。
為徹底攻克這一技術難題,該公司于2013年10月將其作為一個課題,在全公司開展技術攻關。作為其中一個攻關小組的成員,韓世杰上網多方查詢相關信息進行比對,獲悉國內目前某藥廠生產的該藥品殘留氧氣含量最低可達1%左右。韓世杰興奮地跑到街上轉了幾家藥店,終于找到那種藥品,買回三支后,逐一驗證,的確如此。
他利用自己所掌握的化學醫藥專業知識,認為灌裝環境中氮氣純度越高,氧氣殘余就越低。他希望在生產流程中找到可能存在問題的某個環節,一舉攻克難題。經比對,他發現車間制氮機制出的氮氣純度為99.5%,而動力車間提供的氮氣純度達到了99.9%,由此,他斷定可能氣源存在問題。然而實驗后發現并非如此。
韓世杰沒有灰心,而是及時調整思路,經苦思冥想,決定在設備上進行技術改造。經反復試驗,他自行畫圖設計,用藥品級的不銹鋼做原料,委托廠家制作出一個圓弧形充氮模具,在輸送粉針劑瓶的波盤模具上安裝好,再外加阻擋簾,改設備一側吹風為雙側吹風,在局部形成了密閉環境,之后,取幾個不同規格的藥劑做試驗,開車取樣,發現每支瓶子內的殘氧含量都低于1%,效果最好的為0.7%!
“韓世杰成功啦、韓世杰成功啦!”“真不愧是韓博士!”頓時,車間內沸騰了。“這可是車間里多名技術人員奮戰了半年多的成果呀!”生產二組組長趙麗芳回憶起當時的情景,依然激動不已。
車間主任邵壯在接受采訪時說:“說句實在話,當時我下達這個攻關任務時,心中也沒底。平素愛琢磨事的韓世杰,總是在關鍵時刻創造意外……”
正是因為愛琢磨事,今年才28歲的韓世杰,早在河北化工醫藥職業技術學院上學期間,就獲得了5項專利,到該公司工作4年多時間,又先后獲得自動拆包供瓶機、自動拆箱供瓶機、防污染螺旋分裝機、包裝環帶自動燙裁機等四項專利技術和兩項現場型“國優QC成果”,這些技術攻關,大大降低了職工勞動強度,提升了安全生產系數,為企業創造了可觀的經濟效益。
《河北工人報》2015年3月13日 2版 王井堪/文 畢春華/攝影
《河北工人報》韓世杰:執著改善洋設備
發布時間:2015-03-17 00:00:00 來源: 編輯: 0次瀏覽
人物名片
韓世杰,1987年出生,大專文化,華北制藥河北華民藥業有限責任公司101車間維修組技術員,“韓世杰創新工作室”負責人。
創新項目
先后有9個專利成果獲得授權,兩項成果獲得“國優QC成果”。其中,“降低頭孢類充氮產品的殘氧含量”專利技術,使粉針劑瓶內殘氧含量由原來的4%降低到1%之內,大大延緩了藥品被氧化的時間,在國內處于領先水平。該技術投入使用,相當于一年為車間多創造474萬支頭孢類粉針產品的利潤。
創新故事
頭孢類粉針劑,是用于臨床消炎用的注射類藥品,一旦瓶內藥品色級較高,藥效會受到影響,不但患者有顧慮,就是醫護人員在使用時也會心存忐忑。藥品在有效期內出現色差的直接原因,是盛藥品的器皿內氧氣殘留較多,藥品被氧化導致。